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合成氨分離器液位控制系統(tǒng)的改進(jìn)

來源: 上海閥門 時(shí)間: 2012-06-05 點(diǎn)擊: 8,588

1.引言

安慶分公司化肥一部合成氨裝置中,D1502氨分離器占有十分重要的地位。從氨合成塔出來的氨氣壓力18.OMPa,溫度326℃左右,經(jīng)過兩級(jí)氨冷器降溫后,在D1502中進(jìn)行液氨分離,分離出來的成品氨送尿素裝置做原料或送氨庫(kù)。其壓力為3.5MPa,溫度為-50℃左右。而D1502氨分離器上半部未合成的合成氣與合成氣壓縮機(jī)高壓缸出口的新鮮氣一道送K1502循環(huán)壓縮機(jī)進(jìn)行升壓,再送到合成塔進(jìn)行合成。因此,D1502液位控制系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性直接影響到整個(gè)合成系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。本文在分析影響D1502液位控制系統(tǒng)的一些因素的基礎(chǔ)上,提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。

2.控制系統(tǒng)概述

在D1502氨分離器液位控制中,若液位過高,會(huì)引起系統(tǒng)超壓,嚴(yán)重時(shí)造成氣相帶液,損壞K1502循環(huán)段壓縮機(jī)。一般情況下,自動(dòng)脫扣裝置將使壓縮機(jī)隔離,保護(hù)設(shè)備。若液位過低,氣相高壓易串至成品氨低壓管線,將發(fā)生事故。因此,D1502的液位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)必須確保靈、準(zhǔn)、穩(wěn)。

原監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采用兩臺(tái)液位測(cè)量變送器,信號(hào)送總控,用于液位控制與顯示。同時(shí)設(shè)有液位浮筒開關(guān),帶[1]聯(lián)鎖,高液位時(shí)動(dòng)作,合成系統(tǒng)停車。如圖1所示。

D1502液位控制系統(tǒng)示意圖

在液位調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,采用兩臺(tái)Fishet 公司的DBQ型單座氣開式調(diào)節(jié)閥LV021A/B進(jìn)行并聯(lián)互備,該閥具有Ⅳ級(jí)以上泄漏等級(jí),密封可靠,動(dòng)作流暢。在合成氨開車中,該閥先是關(guān)閉,使系統(tǒng)建立液位,隨著生產(chǎn)逐步正常,產(chǎn)量加大,閥門逐漸打開,以滿足生產(chǎn),將液氨輸送至下一道工序。若LV021A調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)故障,需切換到LV021B閥進(jìn)行運(yùn)行。此時(shí),只能通過切換現(xiàn)場(chǎng)氣動(dòng)切換開關(guān)HS021,將送到LV021A閥的氣信號(hào)切換到LV021B閥,以維持生產(chǎn)。

3.調(diào)節(jié)閥對(duì)控制系統(tǒng)的影響

3.1 現(xiàn)狀

LV021A/B閥在運(yùn)行中經(jīng)??ㄋ涝?0%左右的閥位上,無(wú)法調(diào)節(jié),造成D1502液位上漲,引起系統(tǒng)超壓,[1]高液位聯(lián)鎖動(dòng)作,合成系統(tǒng)停車。嚴(yán)重時(shí)氣相帶液,損壞K1502循環(huán)段壓縮機(jī)?;蚴荄1502液位迅速下降,液位過低,氣相高壓串至成品氨低壓管線而發(fā)生事故。在處理閥卡過程中,考慮到該閥壓力高,壓差大,閥芯上下需要均壓,曾采用DB型閥芯結(jié)構(gòu),即對(duì)原閥芯導(dǎo)向部分對(duì)開兩道均壓槽,確保閥芯在運(yùn)行中滿足均壓。同時(shí),更換了備件閥籠,經(jīng)過檢查測(cè)試,完全沒有效果(南京廠正常生產(chǎn)時(shí)該閥的開度僅在50%左右)。

3.2 理論分析

LV021A/B調(diào)節(jié)閥規(guī)格單如下表:

LV021A/B調(diào)節(jié)閥規(guī)格單
工藝參數(shù) 調(diào)節(jié)閥設(shè)備參數(shù)
介質(zhì) NH3 閥門型號(hào) 667DBQ50
介質(zhì)密度(Kg/m3 638.6 公稱通徑(in) 2〃
操作溫度(℃) 0 閥芯(in) 3/4〃
最小流量(m3/h) 6.19 流通能力(Cv) 11.8
最大流量(m3/h) 75.4 閥體等級(jí)(Lbs) 2500#BW
正常流量(m3/h) 65 閥體材質(zhì) Carbon Steel
入口壓力(MPa) 25.8 內(nèi)件材質(zhì) AISI 440C
工作壓差(MPa) 17.0 流量特性 EQ%
關(guān)閉壓差(MPa) 26.0 彈簧范圍(MPa) 0.04-0.2
飽和蒸汽壓(MPa) 0.438 調(diào)校范圍(MPa) 0.12-0.2

3.2.1阻塞流判定

(1)根據(jù)調(diào)節(jié)閥規(guī)格單,查參數(shù):FL、PC

DBQ型閥為單座流開閥,查表得FL=0.9,PC=11.45

(2)判定流動(dòng)狀態(tài)

所以,該調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,液態(tài)氨的流動(dòng)狀態(tài)為正常流動(dòng),非阻塞流。

因此,流量系數(shù)的計(jì)算公式為:

式中:FL——壓力恢復(fù)系數(shù);

C——調(diào)節(jié)閥的流量系數(shù);

PC——臨界壓力(氨)(MPa);

Q——介質(zhì)流量(m3/h);

PV——飽和蒸汽壓(MPa);

ρ——介質(zhì)密度(103kg/m3);

P1——人口壓力(MPa);

△P——工作壓差(MPa);

△Pc——臨界壓差(MPa)。

由于C與Cν定義不同,試驗(yàn)所得的數(shù)值也不同,它們之間的換算關(guān)系為:

Cν=1.167C

3.2.2 開度驗(yàn)算

考慮到實(shí)際生產(chǎn)中調(diào)節(jié)閥與管道系統(tǒng)的壓降分配比的影響,等百分比流量特性調(diào)節(jié)閥的開度驗(yàn)算公式為:

式中:K——對(duì)應(yīng)Qi的工作開度;

s——調(diào)節(jié)閥與管道系統(tǒng)的壓降分配比;

C——調(diào)節(jié)閥的流量系數(shù);

△P——實(shí)際工作壓差(MPa);

Qi——某一開度下的介質(zhì)流量(m3/h);

ρ——介質(zhì)密度(103kg/m3)。

對(duì)于高壓系統(tǒng),S一般在O.1~0.3之間選取,取S=0.2。將以上參數(shù)代人開度驗(yàn)算公式計(jì)算后,得到:

在正常流量情況下,調(diào)節(jié)閥的工作開度Knom=43.5%;

在最大流量情況下,調(diào)節(jié)閥的工作開度Kmax=52.3%。

根據(jù)等百分比流量特性對(duì)數(shù)特點(diǎn),該閥在理想狀態(tài)下,70%開度下的流量是50%左右流量的近兩倍,因此,可以說明實(shí)際生產(chǎn)中,調(diào)節(jié)閥在70%開度下的實(shí)際流通量與理論流通量不符,問題的關(guān)鍵在于控制流量特性和流量系數(shù)的閥芯上。

3.3 檢修分析

(1)表1可以看出,該閥的工藝條件對(duì)其內(nèi)件的要求較高,原Fisher均選用AISI 440C硬質(zhì)不銹鋼,該材質(zhì)硬度較高,耐磨性、抗腐蝕能力較強(qiáng),并具有良好的耐高溫性,能夠維持長(zhǎng)期運(yùn)行,在多次常規(guī)檢修中,因該閥的關(guān)閉性能要求高,每次都要對(duì)閥芯、閥座進(jìn)行光刀處理,確保其密封線完好,如圖2所示,因而,導(dǎo)致密封線左移,這就增加了控制流量特性和流量系數(shù)的閥芯頭部的長(zhǎng)度L1。因此,在同一開度下減少了流通量,為滿足工藝的生產(chǎn)要求,開度必須增大。在閥芯光刀的同時(shí),導(dǎo)向部分有效長(zhǎng)度L2相應(yīng)地被加工縮短,當(dāng)開度增至70%左右時(shí),如圖3所示,閥芯導(dǎo)向部分的端面行至發(fā)籠導(dǎo)向末端,在大壓差產(chǎn)生的側(cè)向力作用下,導(dǎo)致閥芯偏磨卡死。

LV021A/B閥芯控制頭與導(dǎo)向示意圖

(2)就國(guó)產(chǎn)備件而言,由于內(nèi)件材質(zhì)的選用不太合理,表面硬化處理不到位,導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)新備件更換后,很短時(shí)間即出現(xiàn)導(dǎo)向部分拉毛的痕跡,易導(dǎo)致卡澀。同時(shí),國(guó)產(chǎn)備件閥芯、閥座密封線部位未作硬化處理(如表面堆焊司太立合金),表面硬度不高,易磨損而造成內(nèi)漏,經(jīng)反復(fù)光刀后,同樣易發(fā)生上述問題。

(3)在長(zhǎng)期運(yùn)行中,在大壓差產(chǎn)生側(cè)向力的作用下,閥芯與閥籠偏磨,造成導(dǎo)向間隙加大,也是影響閥卡的一個(gè)因素。

3.4 改進(jìn)措施

通過上述分析,為了解決因LV021A/B閥卡的問題,而導(dǎo)致D1502內(nèi)液氨不能及時(shí)送出,造成D1502液位上漲,引起系統(tǒng)超壓等安全隱患。我們采取了以下措施:

(1)利用系統(tǒng)中小修或計(jì)劃?rùn)z修時(shí)機(jī),對(duì)LV021A/B閥芯頭部按相關(guān)資料加工修正到16mm左右,閥座也要作相應(yīng)的光刀處理,以確保調(diào)節(jié)閥的流量特性與額定Cv值,以及良好的密封性能。

(2)將備件閥籠的導(dǎo)向部分延長(zhǎng)(由原來的69.4mm延長(zhǎng)至76mm),確保閥芯在全行程范圍內(nèi),滿負(fù)荷狀態(tài)下能有效導(dǎo)向運(yùn)行。

減小閥芯與閥籠導(dǎo)向間的配合間隙,建議采用H6/g5。

(3)合理選用內(nèi)件材質(zhì),推薦選用AISI 440C,內(nèi)件表面必須硬化處理,其表面硬度要求達(dá)到HRC40以上,確保閥芯頭部、導(dǎo)向、閥籠導(dǎo)向及閥座密封部位的耐磨性。

(4)采取以上措施后,LV021A/B調(diào)節(jié)閥的流通能力完全能夠滿足合成系統(tǒng)的生產(chǎn)要求,未再出現(xiàn)因閥卡導(dǎo)致D1502液位控制系統(tǒng)故障的情況。

4.氣動(dòng)切換對(duì)控制系統(tǒng)的影響

4.1 現(xiàn)狀

若LV021B調(diào)節(jié)閥故障,需及時(shí)切換到LV021A閥進(jìn)行運(yùn)行,此時(shí),只能通過現(xiàn)場(chǎng)氣動(dòng)切換開關(guān)HS021,將送到LV021B閥的氣信號(hào)切換到LV021A閥。而在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行手動(dòng)切換,存在著工藝、儀表切換協(xié)調(diào)困難等嚴(yán)重問題。

(1)工藝人員首先打開LV021A閥的前后截止閥,然后,儀表人員手動(dòng)切換氣動(dòng)開關(guān),同時(shí),對(duì)LV021B進(jìn)行人工排卸信號(hào)氣源,工藝人員手動(dòng)關(guān)閉B閥的前后截止閥。此時(shí)若切換協(xié)調(diào)不及時(shí),導(dǎo)致高液位,[1]聯(lián)鎖動(dòng)作,會(huì)造成合成系統(tǒng)停車。

(2)儀表人員在現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)切換氣動(dòng)開關(guān)時(shí),曾發(fā)生切換不到位,導(dǎo)致A/B兩臺(tái)調(diào)節(jié)閥同時(shí)不能工作,而造成合成系統(tǒng)停車的事故。因此,氣動(dòng)開關(guān)的可靠切換必須確保。

(3)即使切換中一切順利的話,A閥由關(guān)到開,B閥由開到關(guān),或者卡死在某個(gè)位置不動(dòng)作,所導(dǎo)致的工況擾動(dòng),使整個(gè)系統(tǒng)液位波動(dòng)過大,調(diào)整不及時(shí),仍然可能導(dǎo)致事故。

4.2 控制系統(tǒng)的改進(jìn)

我們充分發(fā)揮DCS的優(yōu)勢(shì),為確保LV021A/B調(diào)節(jié)閥的平穩(wěn)切換,避免協(xié)調(diào)困難等不利因素,而影響工藝生產(chǎn),將現(xiàn)場(chǎng)的氣動(dòng)切換開關(guān)、電氣轉(zhuǎn)換器、兩臺(tái)氣動(dòng)閥門定位器取消,在LV021A/B調(diào)節(jié)閥上各裝一臺(tái)電動(dòng)閥門定位器,取消切換開關(guān),在DCS中以獨(dú)立的兩套調(diào)節(jié)系統(tǒng)取代,這樣,在總控CRT上,工藝人員可以隨時(shí)監(jiān)控LV021A/B調(diào)節(jié)閥的運(yùn)行情況,如圖4。正常情況下,備用調(diào)節(jié)閥輸出閥位置零,當(dāng)調(diào)節(jié)閥需要切換時(shí),現(xiàn)場(chǎng)打開備用調(diào)節(jié)閥的前后截止閥,在CRT上操作,根據(jù)工藝生產(chǎn)情況在CRT上對(duì)A、B閥門開度進(jìn)行調(diào)整即可,一開一關(guān),直至原在用調(diào)節(jié)閥閥位全關(guān),備用調(diào)節(jié)閥達(dá)到需要的開度。在切換過程中,現(xiàn)場(chǎng)液位可以在DCS上監(jiān)控,從而避免了過去工藝人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行閥門切換而看不到閥位以及總控與現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)等諸多不便,確保了安全穩(wěn)定生產(chǎn)。

5.小結(jié)

分析了影響D1502液位控制系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)閥故障和氣動(dòng)切換開關(guān)切換協(xié)調(diào)兩方面的因素,提出了液位控制調(diào)節(jié)閥內(nèi)件的處理措施,取消現(xiàn)場(chǎng)氣動(dòng)切換開關(guān),并以氣動(dòng)改電動(dòng),在DCS上實(shí)現(xiàn)了LIC021A/B系統(tǒng)互備,在CRT上進(jìn)行軟手動(dòng)切換操作,極大地方便了工藝操作,提高了該系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性,從而確保了D1502液位控制系統(tǒng)的安穩(wěn)運(yùn)行。

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